本報訊 經(jīng)過(guò)8個(gè)月的技術(shù)攻關(guān),安徽省馬鞍山市馬鋼煤焦化公司新區生化廢水系統優(yōu)化項目順利完成,新區生化內部出水化學(xué)需氧量從去年的120mg/l下降至目前的85mg/l,由設計的國家二級排放標準提高到國家一級排放標準(G B 13456-1992)。
馬鋼煤焦化公司新區生化系統自2007年初正式運行以來(lái),因各生產(chǎn)單元處于調試階段,特別是真空碳酸鉀法脫硫新工藝、鼓冷和蒸氨等單元對生化運行影響較大,內部出水化學(xué)需氧量等指標一直居高不下。投產(chǎn)初期,系統內部出水化學(xué)需氧量高達150mg/l,甚至更高。如何進(jìn)一步降低內部出水化學(xué)需氧量等指標一直是焦化新區污水處理的重要課題。
為此,焦化新區煤氣凈化系統各生產(chǎn)單元盡管都相應采取了各種措施,雖然取得了一些成績(jì),使內部出水化學(xué)需氧量降至150mg/l以?xún)?,但離煤焦化公司的廢水處理要求和清潔生產(chǎn)還有一定差距。為此,公司專(zhuān)門(mén)成立了焦化新區生化污水處理系統專(zhuān)項科技攻關(guān)小組,進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。
攻關(guān)小組在公司各職能部門(mén)的幫助下,確定了優(yōu)化生化系統的一系列措施,如優(yōu)化生化前序單元、預處理系統以及污泥處理系統的操作,使生化出水指標優(yōu)于行業(yè)平均水平。在具體生產(chǎn)操作和改造上,分別進(jìn)行真空碳酸鉀法脫硫系統排污調整、剩余氨水槽改造、射流氣浮機底部排渣管改造、重力除油池底部排污管改造、事故池改為勻質(zhì)池、電廠(chǎng)EP廢水改造、缺氧池補充污泥和排泥的改進(jìn)、混合反應池增加新的HF-168絮凝劑和混沉池底部污泥管等處的優(yōu)化與改造等9項具體改造優(yōu)化措施。
在這些措施得到逐一落實(shí)后,焦化新區廢水系統的各項指標明顯提高,系統運行穩定。截至今年1月下旬,連續4個(gè)月達到國家一級排放標準。