走進(jìn)位于經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區浦口區塊的浙江三博聚合物有限公司,門(mén)前那道漂亮的噴泉已經(jīng)成為公司的招牌景觀(guān),吸引一些前來(lái)三博公司考察的外地客戶(hù)在這里拍照留念。而事實(shí)上,這只是三博公司剛剛改造完成的一套冷卻水循環(huán)裝置。
三博公司每月生產(chǎn)各類(lèi)熱塑性彈性體超過(guò)400噸,彈性體顆粒生產(chǎn)環(huán)節的冷卻水用量不是小數目。去年以來(lái),三博公司通過(guò)積極實(shí)施《改進(jìn)循環(huán)水裝置實(shí)現工業(yè)節能減排》項目,投資100多萬(wàn)元對原有水裝置進(jìn)行改造,每年節約用水30多萬(wàn)噸,走出了一條水資源有效利用與再利用之路。
公司副總經(jīng)理周贊琪告訴記者,在熱塑性彈性體產(chǎn)品生產(chǎn)的"造粒"環(huán)節中,先要用大量的水對粒子進(jìn)行冷卻,才能進(jìn)行下一道工序的操作。公司10條生產(chǎn)線(xiàn),原先基本都采用"半開(kāi)路冷卻水系統",每年的實(shí)際用水量以幾十萬(wàn)噸計算。同時(shí),由于"半開(kāi)路冷卻水系統"用后的水得不到有效處理,經(jīng)過(guò)幾次循環(huán)后,隨帶廢渣、廢油便直接排放,這不僅可能給環(huán)境帶來(lái)影響,還浪費了寶貴的水資源。
成本壓力催生"綠色技改"。去年開(kāi)始,三博公司專(zhuān)門(mén)成立由品管部、研發(fā)部、生產(chǎn)部等部門(mén)組成的攻關(guān)小組,重點(diǎn)對舊冷卻水裝置進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。針對原有冷卻水系統、污水處理系統存在的種種弊端,三博公司先用不銹鋼板對半封閉的冷卻水槽進(jìn)行密封,讓半封閉成為全封閉式的裝置。再把原先只用來(lái)蓄水的水池,改裝成具有冷卻、過(guò)濾、沉淀等功能的循環(huán)冷卻水裝置,經(jīng)過(guò)多道環(huán)節處理后,冷卻廢水便重新成為可以循環(huán)再利用的工業(yè)用水。此外,三博公司還對生產(chǎn)線(xiàn)中的常規冷卻擠出機進(jìn)行改造,變?yōu)楦涌茖W(xué)的噴霧式冷卻擠出機。
"通過(guò)對冷卻水裝置進(jìn)行科學(xué)改造,不僅蓄水池變成了噴泉景觀(guān),也實(shí)現了污染水零排放,可謂一舉兩得。"周贊琪告訴記者,《改進(jìn)循環(huán)水裝置實(shí)現工業(yè)節能減排》項目完成后,三博公司不但每年可以節約用水30多萬(wàn)噸,而且冷卻水中攜帶的固體廢渣、礦物油等有用物質(zhì)也得到了回收再利用,每年共可為公司節約生產(chǎn)成本105萬(wàn)元。 (記者 馬渭員)